3月18日,國家能源集團神東煤炭技術(shù)研究院對《神東礦區(qū)選煤廠全過程深度降介耗系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用》項目成果進行總結(jié)。該項目成果使石圪臺選煤廠末煤系統(tǒng)每年節(jié)約介質(zhì)費用45萬元,末精煤水分降低約0.8個百分點,加介勞動強度降低1/3以上,提升了精細(xì)管理水平,為選煤廠高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐。
《神東礦區(qū)選煤廠全過程深度降介耗系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用》項目,旨在研究神東礦區(qū)選煤廠重介分選過程介質(zhì)遷移規(guī)律,以全流程系統(tǒng)強化脫介為核心,開發(fā)厚煤層高效脫介噴水系統(tǒng),研發(fā)磁選尾礦二次回收設(shè)備,降低介質(zhì)消耗,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
項目獲得了神東洗選中心13個生產(chǎn)系統(tǒng)的介質(zhì)損耗特征及遷移規(guī)律,提出了基于“磁性組成”的介質(zhì)質(zhì)量的評價方法;開發(fā)了單孔軸向扇形耐磨噴頭,采用穿透型與分散型聯(lián)合噴水系統(tǒng)將篩上磁性物含量降低至0.1千克/噸以下;研發(fā)了高梯度通過式多盤式磁盤機,將尾礦的磁性物含量降低至0.05%,磁性物回收率達到50%以上;構(gòu)建了粗掃聯(lián)合的介質(zhì)梯級回收工藝,通過分段作業(yè)將選煤廠介質(zhì)消耗降低了15%以上。
接下來,項目成果將同步應(yīng)用至哈拉溝選煤廠、補連塔選煤廠,在降低全廠介耗的同時,降低商品煤水分,助推選煤廠高質(zhì)量發(fā)展。
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