截至10月15日,國家能源集團焦化公司西來峰甲醇廠空分系統(tǒng)空氣壓縮機“一鍵啟?!备脑祉椖?,實現(xiàn)安全生產(chǎn)運行已滿一年,經(jīng)測算全年運行總成本節(jié)約300萬元,節(jié)能降耗效果顯著。
該廠空分系統(tǒng)空氣壓縮機選用杭氣中能汽輪機拖動,自投產(chǎn)以來,機組啟停、運行全靠人工手動操作,且壓縮機組無防喘振自動調(diào)整功能,一直處于手動調(diào)節(jié)狀態(tài),操作強度大,調(diào)速反應(yīng)慢,負荷波動大,運行能耗高,嚴重制約機組安全穩(wěn)定運行。介于此狀況,該廠技術(shù)人員廣泛搜集資料,咨詢同行業(yè)相關(guān)自動化改造成效,結(jié)合機組實際運行狀況,實施完成了機組一鍵啟停、防喘振自動控制調(diào)節(jié)改造項目。
改造后,該機組完全實現(xiàn)了全自動運行,穩(wěn)定了工藝指標(biāo),降低了人員勞動強度,提升了設(shè)備自動化控制水平,機組防喘振控制閥全部關(guān)閉后,每小時可節(jié)約中壓蒸汽2-3噸,節(jié)約空氣1500標(biāo)方,達到了節(jié)能降耗的目的。
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